- 企業(yè)類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:西安
- xalthysd:xahysd
- 電壓:220V
- 輸入:萬(wàn)能輸入
- 輸出:繼電器
- 開關(guān)量:4組
- 重量:130kg
XALTHYYXGS水電站自動(dòng)化元件測(cè)溫制動(dòng)屏廠家
水電站自動(dòng)化元件的質(zhì)量?jī)?yōu)劣直接關(guān)系到水電廠的安全運(yùn)行,也影響著綜合自動(dòng)化水平的提高。為此,葛洲壩大江電廠對(duì)其自動(dòng)化元件進(jìn)行不斷改造和優(yōu)化完善,在優(yōu)化選型和改造過程中,采用先試驗(yàn)再推廣的方法,使機(jī)組自動(dòng)化元件在運(yùn)行中的可靠性和穩(wěn)定性有了顯著改善,從而大大提高了電廠綜合自動(dòng)化水平。葛洲壩大江電廠有14臺(tái)單機(jī)為125 MW的軸流轉(zhuǎn)槳式水輪發(fā)電機(jī)組,主、輔設(shè)備大部分為國(guó)產(chǎn)設(shè)備,于1986年6月開始投產(chǎn)運(yùn)行。由于受當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)技術(shù)條件的限制,機(jī)組自動(dòng)化元件主要是主機(jī)廠提供的配套產(chǎn)品。在投產(chǎn)初期,機(jī)組自動(dòng)化元件就暴露出較多的問題,如:液壓電磁閥可靠性差,頂蓋浮子發(fā)卡造成水淹水導(dǎo)軸承事故,電動(dòng)閥門驅(qū)動(dòng)裝置拒動(dòng),高壓油壓力開關(guān)整定值易變動(dòng)等,造成安全事故頻繁,自動(dòng)化程度很低,主要靠人海戰(zhàn)術(shù)來維持安全生產(chǎn)。90年代初期,電廠開始著手對(duì)機(jī)組自動(dòng)化元件進(jìn)行選型試驗(yàn)和推廣改造,先后對(duì)多種自動(dòng)化元件進(jìn)行了換型改造。10年多來,對(duì)機(jī)組自動(dòng)化元件的不斷優(yōu)化,使其運(yùn)行可靠性和穩(wěn)定性有了顯著改善,大大提高了電廠的綜合自動(dòng)化水平。

水電站自動(dòng)化元件換型改造-電動(dòng)閥門驅(qū)動(dòng)裝置ZBF22QS雙動(dòng)自保持球閥-----機(jī)組的冷卻水系統(tǒng)水源直接取自長(zhǎng)江,由于水中帶有大量的泥沙和雜物,使得機(jī)組供水系統(tǒng)異常復(fù)雜,單臺(tái)機(jī)采用了11臺(tái)電動(dòng)閥門。原電動(dòng)閥門的驅(qū)動(dòng)裝置力矩偏小,無機(jī)械過載保護(hù),運(yùn)行中經(jīng)常發(fā)生不能電動(dòng)或機(jī)械過載卡死。另外,電動(dòng)閥門驅(qū)動(dòng)裝置在工藝上無防潮措施,使得電氣回路經(jīng)常發(fā)生接地,造成電動(dòng)閥門無法正常運(yùn)行。1990年電廠將原技術(shù)供水用的1-9DF電動(dòng)閥驅(qū)動(dòng)裝置全部更換為Z-60、Z-90型閥門電動(dòng)驅(qū)動(dòng)裝置,該裝置具有力矩大、開關(guān)方向均有過載保護(hù)、電氣密封性能好、安裝調(diào)試方便等特點(diǎn)。在隨后的幾年中,電廠將水系統(tǒng)濾水器手動(dòng)排污閥也更換為ZBF22QS型電動(dòng)閥門,并對(duì)14臺(tái)機(jī)組壓油裝置的主供油閥進(jìn)行了改造,安裝了驅(qū)動(dòng)裝置。經(jīng)過近十年的運(yùn)行考驗(yàn),該驅(qū)動(dòng)裝置運(yùn)行情況良好。

水電站自動(dòng)化元件電磁配壓閥初使用的電磁閥為主機(jī)廠配套的DPW-8-63GB型電磁閥,它用于機(jī)組液壓油系統(tǒng)和機(jī)組制動(dòng)系統(tǒng)(壓縮空氣),在運(yùn)行過程中,經(jīng)常出現(xiàn)掛鉤掛不上、燒接點(diǎn)、燒線圈、漏氣、漏油和發(fā)卡拒動(dòng)現(xiàn)象。隨后選用藍(lán)田恒遠(yuǎn)DPW-8-63GB二位四通電磁配壓閥,用于水系統(tǒng)正反向供水和鎖定的自動(dòng)控制。這兩種電磁閥均為雙穩(wěn)態(tài),DC 220V供電,體積小,動(dòng)作靈敏度高,基本上為免維護(hù)產(chǎn)品。
壓油裝置的自動(dòng)補(bǔ)氣問題一直是大型水輪發(fā)電機(jī)組比較棘手的問題。電廠14臺(tái)機(jī)組在安裝時(shí)設(shè)計(jì)有自動(dòng)補(bǔ)氣功能,但由于補(bǔ)氣電磁閥的技術(shù)問題,一直未投入自動(dòng)運(yùn)行。1997年在10、11號(hào)機(jī)組上試用了國(guó)產(chǎn)藍(lán)田恒遠(yuǎn)B302-2型補(bǔ)氣裝置,通過與計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)配合,實(shí)現(xiàn)了機(jī)組自動(dòng)補(bǔ)氣功能。該裝置集補(bǔ)氣、排氣、安全保護(hù)及自保持電氣控制回路于一體;電磁閥的體積小、工作壓力高、消耗功率低、動(dòng)作可靠。但由于電廠機(jī)組壓油裝置補(bǔ)氣量過大,該裝置過氣流量相對(duì)過小,造成補(bǔ)氣時(shí)間很長(zhǎng)。2000年又試選用了進(jìn)口補(bǔ)氣電磁閥,目前正在試驗(yàn)中。

水電站自動(dòng)化元件液位信號(hào)器-該信號(hào)器由4個(gè)浮球與3個(gè)磁記憶開關(guān)組成,浸在液體中的浮力塊通過不銹鋼鋼絲繩與上部的磁頭相連。當(dāng)液位變化時(shí),浮力塊所受浮力將隨之變化,使上部的磁頭隨鋼絲繩一起出現(xiàn)相應(yīng)位移,其磁記憶接點(diǎn)動(dòng)作反映相應(yīng)的液位變化,從而控制頂蓋泵的起?;虬l(fā)出水位過高信號(hào)。該信號(hào)器特別適合含泥沙污物多的環(huán)境。在14臺(tái)機(jī)組頂蓋液位信號(hào)器改造后,電廠至今未發(fā)生過因控制元件失靈造成的水淹水導(dǎo)事故。





















